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聚乙烯醇縮丁醛(PVB)生產(chǎn)廢水處理技術(shù)
發(fā)布時間:2019-07-24 16:35 點擊次數(shù):
聚乙烯醇縮丁醛生產(chǎn)廢水主要是以正丁醛和聚乙烯醇(PVA)在鹽酸催化作用下的縮合反應(yīng),經(jīng)離心水洗產(chǎn)生。廢水成分較復(fù)雜,主要含有正丁醛、縮合反應(yīng)過程中的副產(chǎn)物等小分子有機物,PVA、PVB 等大分子有機物,鹽酸等無機物。廢水酸度高,CODCr的濃度較高,丁醛含量較高,經(jīng)過檢測丁醛對CODCr的貢獻率占60%~ 80%,丁醛的質(zhì)量濃度超過100 mg/ L 即是對微生物產(chǎn)生抑制作用,生物毒性較大,廢水不經(jīng)過預(yù)處理直接的生化不可行。含丁醛廢水預(yù)處理一般采用萃取法、離子交換法,以及光催化氧化、鐵碳微電解、芬頓氧化等高級氧化組合工藝。呂后魯?shù)纫孕链季s殘液等作為萃取劑,采用酸化-萃取法處理丁辛醇裝置產(chǎn)生的丁醛縮合廢水,CODCr的去除率可達83%~94%;馬倩用離子交換樹脂處理PVB 生產(chǎn)廢水,CODCr的去除率在80%以上;葉慶國等采用光催化氧化法降解丁醛廢水,催化劑用量為5 g/L 時CODCr去除率可達85%~92%;劉繼泉等處理辛烯醛裝置產(chǎn)生的正丁醛縮合廢水,采用酸化-萃取-鐵碳曝氣-催化氧化-中和絮凝處理工藝,出水CODCr的質(zhì)量濃度可降為170 mg/L;涂翔用吹脫-鐵碳微電解-芬頓氧化處理PVB 生產(chǎn)廢水,在一定條件下吹脫的CODCr去除率為70.1%,鐵碳微電解-芬頓氧化的CODCr去除率為78%,具有較好的效果。針對本項目PVB 生產(chǎn)廢水的試驗結(jié)果表明,丁醛的揮發(fā)性強,廢水靜置12 h 后,CODCr和丁醛的去除率都可以達到10%以上。通過曝氣,CODCr和丁醛的去除率可以進一步提高至20%。鐵碳微電解-芬頓高級氧化-絮凝沉淀組合工藝對CODCr的去除率為35%~ 56%,對丁醛的去除率為27%~42%,m(BOD5)/m(CODCr)值提高0.14~0.23。綜合前人試驗研究、工程應(yīng)用情況,以及本試驗研究結(jié)果,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟分析,本項目PVB 生產(chǎn)廢水處理決定采用鐵碳微電解-芬頓氧化-絮凝沉淀組合工藝。通過高級氧化預(yù)處理,提高廢水可生化性、降低生物毒性,提高UASB 處理能力,而UASB 出水好轉(zhuǎn)和穩(wěn)定,對接觸氧化的促進又是顯而易見的,形成了一個良性的鏈式效應(yīng)。由于原有廢水站生化停留時間近90 h,本著“從本質(zhì)提高系統(tǒng)效率”的原則出發(fā),改造采用調(diào)節(jié)-鐵碳微電解-芬頓氧化-絮凝沉淀-UASB-接觸氧化-二沉的處理工藝,調(diào)節(jié)池增加曝氣管,目的為強化均質(zhì)及丁醛吹脫,新增鐵碳微電解-芬頓氧化-絮凝沉淀的預(yù)處理設(shè)施,UASB、接觸氧化池和二沉池利用原有設(shè)施。設(shè)計廢水水量定為800 m3/d,24 h 連續(xù)運行,折合33.3 m3/h,按35 m3/h 設(shè)計。由于出水需納入天臺縣污水處理廠進行處理,出水標準按照當?shù)丶{管文件執(zhí)行,嚴于CJ 343—2010《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》和GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中三級標準的要求,進、出水水質(zhì)。利用聚乙烯醇縮丁醛的揮發(fā)性,輔以曝氣,可以有效降低廢水中丁醛和CODCr的濃度,減輕廢水處理系統(tǒng)的負荷。采用鐵碳微電解-芬頓氧化-絮凝沉淀高級氧化組合工藝能有效去除丁醛等有機物,并改善水質(zhì),降低毒性,有利于后續(xù)生化處理單元的運行。高級氧化與生化聯(lián)合工藝處理含丁醛廢水效果較好,出水水質(zhì)優(yōu)于CJ 343-2010 的要求,滿足設(shè)計要求。 上一篇: 下一篇

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